走进长虹控股集团旗下冰箱团队生产车间,伋兴忠不时驻足查看设备参数,在生产报表上圈画标注,目光扫过车间墙上“以用户为中心”的标语时,眼底满是笃定。这份笃定,源于27年冰箱制造生涯中,从青涩学徒到产线管理者的每一步沉淀。

  1998年,刚毕业的伋兴忠与同学一同来到长虹报到。彼时这是合肥首家上市企业,福利待遇优厚,能入职这里,不仅让他“走路都带风”,更让父母倍感骄傲,特地到百货大楼为他添置了一身西装。

  初入职场,伋兴忠被分配到冰箱厂南线,从最基础的打螺丝学起——左手持螺丝,右手握电动螺枪,对着冰箱底板反复操作。但是,干了一段时间后,机械重复,有些枯燥,手指上的伤痕与厚茧更让他一度怀疑这份工作的意义。这时班长告诉他,万丈高楼平地起,长虹旗下冰箱团队给了年轻人最好的成长平台,“螺丝打不好,哪能扛得起更重的活儿?”这番话让伋兴忠沉下心来,他逐渐明白,只有把基础技能练扎实,才能在岗位上找到价值——而每个工序的严谨,最终都将转化为用户手中可靠的产品。

  此后三个月,他专注打磨操作技能,因工作认真负责被调至箱体发泡岗位,之后又陆续担任返修工、班长、生产调度,一步步成长为独当一面的基层管理者。

  2011年,伋兴忠迎来职业转折点——担任C线线长,这一岗位不仅意味着管理职责的加重,更让他有机会将“每道工序都关联用户体验”的想法,转化为系统性的生产管理行动。

  成为C线线长后,伋兴忠面对的首个课题,便是如何应对市场变化下用户的核心诉求——“快交付、低成本、高品质”。作为公司重点打造的高效线,C线的产能与效率直接影响用户订单的交付时效,他深知:“用户等不起,我们就得跑着干。”

  冰箱生产存在离散度高、换模耗时长的问题,这曾是制约产能的“卡脖子”瓶颈,也导致用户多样化订单难以快速响应。伋兴忠带领团队从生产痛点切入,攻坚单模效率提升难题。冰箱生产存在离散度高、换模耗时长的问题,这曾是制约产能的“卡脖子”瓶颈。攻关小组,经过反复试验,将单模固化时间从170秒降至130秒,效率同比提升约23%,成功破解多型号混产的效率难题,让产线灵活度精准匹配用户多样化订单需求。

  解决了混产瓶颈,伋兴忠又将目光聚焦于生产全流程的时间损耗——员工往返取料、工序等待等问题,仍在拉长用户的等待周期。为此,他引入AI算法与岗位LOB应用,将生产员工的操作动作精细拆解,通过实时数据动态调控生产线节拍;同时,他带领团队重新规划现场工装布局,减少员工往返拿取物料的时间损耗。在他的推动下,员工操作效率显著提升,整条生产线如同“精密钟表”般有序运转,为快速交付筑牢基础。

  “快交付的前提是零缺陷,用户要的是放心产品。”伋兴忠始终将质量放在首位,他主导建立了“质量—维修—生产”数据闭环的零缺陷联动机制:挖掘设备改造瓶颈,质检流程优化,定期对生产数据进行预警,提前识别潜在质量风险,将问题解决在萌芽阶段。

  2024年,C线故障停机率同比降低20%,有效生产时长每天增加40分钟,为产能稳定提供了坚实保障。此外,他还针对发泡、性能测试、抽真空等关键工序进行技术改造,借助MES数据应用,深入分析生产影响因素,持续压缩辅助生产时间,确保每一分钟都用在“造好冰箱、快送用户”上。在伋兴忠与团队的共同努力下,C线日产量从3100台提升至4100台,2022-2024年产能年均增长超30%,稳居公司各生产线首位——这份成绩单,正是“以用户需求为导向”的最佳印证。

  今年4月,伋兴忠调任E线线长。面对全新的产线、新的的设备参数,他没有丝毫畏难,反而带着C线积累的“用户导向”经验,迅速投入新岗位:“不管在哪个线,核心都是把生产干扎实,保障前端销售,让用户能及时拿到满意的冰箱。”

  从1998年打螺丝的普通工人,到如今执掌产线的“老兵”线长及安徽省五一劳动奖章获得者。27年里,伋兴忠在长虹旗下冰箱团队不仅收获了稳定的事业,还遇见了相伴一生的伴侣,更找到了人生的核心价值——用产线的效率与质量,守护万千家庭的美好生活。

  在冰箱制造这条赛道上,伋兴忠用坚守证明:基层岗位的价值,从来都与用户需求紧密相连;而一份“以用户为中心”的初心,足以让平凡的工作绽放出不凡的光彩。


审核:王峰 郭江涛 石贵明
校对:小强

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